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    高溫?zé)犭娕紝γ簹饣癄t溫度的測量

    發(fā)布時間:2021-09-27     瀏覽次數(shù):
    摘要:用高溫?zé)犭娕?/strong>測量煤氣化爐溫度,高溫?zé)崤嫉氖褂脡勖胺€(wěn)定準(zhǔn)確測量能是工藝操作人員及時準(zhǔn)確地掌握爐內(nèi)溫度狀況,確保生產(chǎn)安全的重要保證。
    1概述
      在氣化爐運行過程中,氣化爐爐膛溫度是非常重要的工藝參數(shù),對氣化爐的安全穩(wěn)定效益運行具有極其重要的作用,是爐膛溫度的直接工藝反映,氣化溫度控制的好壞,將直接影響著氣化爐爐襯的壽命長短,從而影響裝置的長周期運行,所以氣化爐溫度是氣化爐控制的重要指標(biāo),對氣化爐安全,長周期平穩(wěn)運行也起著重要的作用。所以對氣化爐溫度的準(zhǔn)確測量至關(guān)重要。榆林甲醇廠用“鉑銠30-鉑銠6"(B型)高溫?zé)犭娕?/strong>對煤氣化爐溫度進(jìn)行測量。
    2高溫?zé)崤际褂眠^程存在問題
      榆林甲醇廠氣化裝置采用德士古高溫氣流床氣化爐,08年氣化爐投運至2013年底,高溫?zé)崤脊收下矢呤褂脡勖?消耗有200多支,費用約400萬元。由于高溫?zé)崤际褂脡勖?導(dǎo)致每次停車必須更換高溫?zé)崤迹跉饣癄t溫低于600℃的情況下更換高溫?zé)崤迹瑯O易造成爐膛耐火磚的損壞,給公司造成更大的損失,具體故障原因有以下幾個方面。
    2.1氣化爐熱電偶的前部為高溫陶瓷保護(hù)管,由于高溫陶瓷耐高溫但不耐敲擊,在氣化爐開停車期間受到高壓爐渣的沖擊、沖刷導(dǎo)致破碎。
    2.2熱電偶從氣化爐外壁,經(jīng)殼體、隔熱層、三層耐火磚插入燃燒室,由于各耐火材料的熱膨脹系數(shù)不同,熱電偶經(jīng)常因各耐火層熱膨脹不同出現(xiàn)的擠壓力而損壞。
    2.3當(dāng)水煤漿氣化爐正常運行時,熱電偶保護(hù)管已粘滿爐渣。爐渣一方面使保護(hù)管的強度降低,另一方面這些呈熔融狀態(tài)的附著物布滿保護(hù)管的表面,當(dāng)出現(xiàn)氣化爐非正常開、停車時,由于附著物的熱膨脹系數(shù)與保護(hù)管不同,會使熱電偶保護(hù)管破碎而造成熱電偶的損壞。
    2.4在高溫?zé)崤嫉牟鹧b過程中,熱偶孔的清理千凈程度、拆卸爐溫條件、安裝爐溫條件、安裝熱偶時注意的密封細(xì)節(jié)、熱偶伸縮長度要求等,直接影響到高溫?zé)崤嫉氖褂脡勖桶踩?運行。
    3提升高溫?zé)崤际褂脡勖?減少故障率
    3.1使用專業(yè)工具,制定相關(guān)操作法,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)
    (1)拆高溫?zé)犭娕?疏通熱偶安裝孔必須在氣化爐溫度不低于800℃時,制作專用鋼釬,鋼釬打通后,用DN40mm的不銹鋼管錘擊轉(zhuǎn)動疏通,直至孔徑滿足安裝要求。
    (2)密封組件安裝。①將熱偶和熱偶管進(jìn)行連接,連接時應(yīng)先安裝鎖緊卡套,再將熱偶和熱偶連接管進(jìn)行連接,將熱偶的長度調(diào)整至測量長度,并將鎖緊卡套緊固防止熱偶長度再發(fā)生變化。②熱偶長度調(diào)整好后按照以下順序安裝其他附件:a、套入鋁墊片b.套入安裝接頭并緊固c.套入-一個瓷管d.套入火山灰一個(小頭朝里大頭朝外)e、套入瓷管兩個f、套入銷子g.套入壓緊螺絲并將其壓緊。③在放好瓷管火山灰進(jìn)行緊固時應(yīng)將熱偶放置于熱偶口內(nèi),并對角帶上螺絲后對壓緊螺帽進(jìn)行緊固,以確保緊固到位,防止因火山灰未緊固到位發(fā)生回火事故。④在壓緊螺帽緊固好以后不可再用扳手?jǐn)Q轉(zhuǎn)接頭或調(diào)整熱偶的長度,防止熱偶絲因絞線造成損壞。
    (3)在每次安裝熱偶時,測量好熱偶安裝孔深度.正確調(diào)節(jié)熱偶長度,把握好熱偶插入爐膛深度。經(jīng)過幾年的經(jīng)驗總結(jié),在保證熱電偶偶可靠指示溫度的前提下,尋求最佳的縮進(jìn)值,以緩解氣化爐內(nèi)沖刷,提高熱偶使用壽命,目前高溫?zé)崤及惭b保護(hù)套管內(nèi)縮15~20mm。
    3.2科學(xué)選擇熱電偶,減小沖刷
      限制高溫?zé)崤际褂脡勖闹饕考潜Wo(hù)套管,保護(hù)套管的選材及加工工藝,直接影響著高溫?zé)崤嫉氖褂脡勖D壳皣鴥?nèi)生產(chǎn)的氣化爐專用高溫?zé)崤迹洳馁|(zhì)有二硅化鉬(MoSi2)保護(hù)套管,剛玉(Al203)保護(hù)套管,以及碳化硅(SIC)保護(hù)套管等。由于三種材質(zhì)的機械強度碳化硅(SiC)>剛玉(Al203)>二硅化鉬(MoSi2),綜合材質(zhì)強度與成本考慮,最終選擇剛玉套管,可以適當(dāng)?shù)奶岣邿崤嫉氖褂脡勖?br /> 3.3工藝人員精心操作,嚴(yán)格控制爐溫
      在正常生產(chǎn)條件下,耐火磚表面有一層煤渣層,實際上渣層是動態(tài)的,溫度低渣層較厚,溫度高渣層較薄,適當(dāng)厚的渣層可以減緩高溫氣體和熔渣的沖刷。在運行過程中還避免過氧的情況,氧氣波動后直接造成爐溫的波動,氧氣突然升高后,造成爐溫突然升高,高溫?zé)崤加捎跓崦浝淇s的應(yīng)力作用,保護(hù)套管迅速膨脹,很容易造成破損,導(dǎo)致最終熱偶損壞。
      在氣化爐運行過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)堵渣情況,為了進(jìn)行熔渣,工藝操作人員會采取降低煤漿負(fù)荷,相對提高氧氣煤漿比例,使得氣化爐爐溫升高,從而達(dá)到熔渣的目的;同時,后續(xù)工段有時會出現(xiàn)突然降低負(fù)荷的現(xiàn)象,導(dǎo)致氣化爐內(nèi)壓力迅速升高。在開停車的過程中由于更換燒嘴,會使冷空氣進(jìn)入爐內(nèi),造成爐內(nèi)溫度的急驟變化,在投料過程的短時間內(nèi),爐內(nèi)溫度升得比較快。
    這些因素都是導(dǎo)致氣化爐高溫?zé)崤际艿綇娏覜_擊,最終損壞的重要原因。為了提高氣化爐運行的安全穩(wěn)定,對工藝聯(lián)鎖系統(tǒng)適當(dāng)改進(jìn),提高自動控制系統(tǒng)的正確性和可靠性,同時提高工藝人員的操作水平,將工藝參數(shù)控制的更加穩(wěn)定、安全。
    4結(jié)語
      雖然氣化爐熱電偶使用周期較早期開車期間延長了很多,但目前用熱電偶水煤漿氣化爐溫度仍然是一項世界性的難題,國內(nèi)許多科研機構(gòu)也在研發(fā)。希望在不久的將來,有更好的特殊材料應(yīng)用于保護(hù)套管的制造,提高熱電偶的整體性能,延長使用時間,同時減輕勞動強度,節(jié)約企業(yè)費用。
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